輥帶式永磁磁選機(jī)存在的四個問題
今天給大家說下輥帶式永磁筒式磁選機(jī)在工業(yè)試驗中發(fā)現(xiàn)的幾個問題:
1、厚度為1mm(厚度增加,磁場衰減很快)的膠帶起著分離和輸送礦石的作用,因此磨損嚴(yán)重。
2、由于薄,膠帶跑偏受給礦不均勻的影響非常敏感,輥的直徑越大跑偏也越嚴(yán)重。
3、礦粒和泥漿容易進(jìn)入到膠帶與輥之間,由于磁場作用,礦粒只進(jìn)不出易損壞膠帶。
4、由于輥帶機(jī)的磁體是裸露在外面的,并且釹鐵硼磁體見水后易氧化(高性能釹鐵硼永磁材料的加工工藝實際上就是無氧工藝,即防氧化工藝)。1993年長沙礦冶研究院1臺Φ400mm×400mm的圓筒機(jī),圓筒漏水半個月后提起來測量,磁體的磁場從原來的0.65T降到了0.55T。因此輥帶機(jī)不適合潮濕的地區(qū)和含水較高的給礦。
5、輥帶機(jī)的磁輥是以一定的轉(zhuǎn)速運(yùn)動的(Φ100mm機(jī)轉(zhuǎn)速150r/min,Φ300mm機(jī)轉(zhuǎn)速80r/min),由于任何永磁材料的磁性能都懼怕振動,有人說釹鐵硼磁塊的矯頑力高,時效要好得多;有人甚至說由于選用高矯頑力釹鐵硼材料磁輥可不退磁。這是不對的。在沒有振動的條件下,當(dāng)然高矯頑力的材料比低矯頑力的材料的時效要好些。但由于矯頑力也是一個懼怕振動的時效參數(shù),因此輥帶機(jī)的磁體不論矯頑力多高,由于磁輥的運(yùn)動,受到振動的磁體肯定比靜止的磁體容易退磁。
因此,由于上述諸多因素的制約,整個設(shè)備在工業(yè)生產(chǎn)中無法使用。要較好地解決紅鐵礦的預(yù)選,必須研制一種全新的設(shè)備。通過“九五”前3年的攻關(guān),1998年10月研制成一臺Φ300mm×1000mm筒式永磁強(qiáng)磁選機(jī),筒面工作場強(qiáng)最高達(dá)0.98T,經(jīng)姑山鐵礦的工業(yè)試驗,獲得了較好的選別指標(biāo),并解決了圓筒的磨損問題。
隨著我國整體工業(yè)水平和人們生活質(zhì)量的全面提高,對非金屬物料的用量越來越大,要求也越來越高,有的要求含鐵僅萬分之幾,并且相當(dāng)大的一部分是干料。以往的磁選機(jī)如Shp強(qiáng)磁選機(jī)、Sala高梯度磁選機(jī)和立環(huán)高梯度磁選機(jī)只適應(yīng)于濕選。而某些干式磁選機(jī)場強(qiáng)低無法滿足要求,導(dǎo)致除鐵設(shè)備嚴(yán)重滯后。這一專題的完成,為非金屬除鐵提供了一種高效節(jié)能的新型設(shè)備,可向耐火材料、磨料、石英砂和長石等非金屬物料的除鐵方面推廣應(yīng)用。